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EDI超純水機故障的幾個因素

文章出處:admin 人氣:發表時間:2019-11-14

EDI又稱連續電除鹽技術,它科學地將電滲析技術和離子交換技術融為(wei) 一體(ti) ,通過陽、陰離子膜對陽、陰離子的選擇透過作用以及離子交換樹脂對水中離子的交換作用,在電場的作用下實現水中離子的定向遷移,從(cong) 而達到水的深度淨化除鹽,並通過水電解產(chan) 生的氫離子和氫氧根離子對裝填樹脂進行連續再生,因此EDI製水過程不需酸、堿化學藥品再生即可連續製取高品質超純水,它具有技術先進、結構緊湊、操作簡便的優(you) 點,可廣泛應用於(yu) 電力、電子、醫藥、化工、食品和實驗室領域,是水處理技術的綠色革命。 出水水質具有最佳的穩定度。


EDI原本的出現就是為(wei) 了取代純化柱對超純水設備的地位,雖然兩(liang) 者各有優(you) 劣,但是EDI的出現還是為(wei) 超純水行業(ye) 帶來了質的飛躍,同時EDI設備也使得一旦該設備出現故障會(hui) 導致正個(ge) 超純水機都無法正常運行,那麽(me) EDI出現損壞的原因有哪些呢?

 

EDI超純水機


引起EDI膜塊故障的主要原因歸納有以下幾點:


  1、EDI膜塊長期在大電流,低於(yu) 額定流量情況下運行,極板側(ce) 積聚的熱量得不到有效散發,造成EDI接近兩(liang) 極的膜片和隔網最先發熱變形,EDI濃水壓差增大,水質和水量下降,嚴(yan) 重會(hui) 碳化漏水。


  2、EDI膜塊長期沒有清洗保養(yang) ,EDI的膜片和通道結垢,進出水壓差增大,造成產(chan) 水水質下降,電流無法調節,電壓上升。


  3、超濾係統控製餘(yu) 氯等氧化劑不當,進EDI氧化劑超量,導致EDI樹脂破碎,堵塞產(chan) 水通道,水量下降。


  4、采用不當的清洗和消毒,直接導致EDI樹脂破碎,進出水壓差增大,造成產(chan) 水水質和水量全部下降。


  5、EDI係統手動運行時,在缺水狀態下加電,直接導致膜片和樹脂的發熱碳化,清洗無效,無法使用。


6、EDI進水前無保安濾器,或安裝時沒有徹底清洗管道和水箱,導致異物堵塞EDI通道,進出水壓差增大,造成產(chan) 水水量嚴(yan) 重下降,清洗無效。


7、前處理不佳(軟化器,亞(ya) 硫酸添加係統,RO等)、控製係統故障/失靈(安全聯鎖裝置,低流量保護的問題) 、不適當的係統設計(RO 初期產(chan) 水未排放)等;


8、預處理活性炭失效,EDI膜塊進水餘(yu) 氯超標,造成EDI模塊樹脂氧化,進出水壓差增大,電阻率下降、出水量下降。


  9、出廠時產(chan) 品不合格,使用一段時間不明原因的漏水。


  10、電流電壓超出額定值或人為(wei) 誤操作。


  11、係統工藝設計不當,沒有達到EDI的使用條件。


  12、係統維護管理不當,沒有遵守EDI的使用條件。


作為(wei) 水處理中不可缺少的組件,EDI承載著太重要的責任,所以當水質出現問題的時候,我們(men) 需要積極聯係廠家售後人員,共同找出設備出現問題的具體(ti) 原因,因為(wei) 水處理流程涉及很多的地方,都是需要一一排查才能知道最終問題所在。

 

 

此文關鍵詞:EDI超純水機故障的幾個因素
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